中交第三航务工程局有限公司厦门分公司361026 朱建勇 付红丽
【摘要】通过试验桩对比探究不同工艺施工的高压旋喷桩,在加固已建码头接长处地基的适用性。高压旋喷桩加固方法在技术上可行,对提高接长处地基土体的整体抗剪强度,从而保证已建码头的结构安全有重要意义,值得类似工程参考。
【关键字】高压旋喷 加固 三管法 双管法 试验桩
厦船重工三期造船坞及码头工程位于厦门市海沧区排头村,主要包括一座八万吨级造船坞及与之配套的3#舾装码头。本工程北侧与已建1#码头相连,西侧后方为陆域。
因原先设计1#码头时未对码头基槽进行预留,本期施工接长段时,需对接长段地基作加固处理,以保证1#码头结构安全。本次地基加固为1#码头接长段沉箱CX2-2基床下软基。
地基加固采用高压旋喷桩加固,桩端进入强风化基岩面。
依据设计图纸和地勘资料,地基加固土层分布主要为:①块石层(厚度0m~10m)、②砂层(厚度0m~5m)、③淤泥层(厚度0~11m)、④几种土质混合层、⑤强风化砂页岩。其中①块石层、②砂层透水性能和富水性相对较好,水量较大,其余土层均属弱透水层。
设计水位(黄海零点):设计高水位3.1m,设计低水位-2.37m,极端高水位4.47m,极端低水位-3.51m。
邻近1#码头处基槽开挖时,原则上需挖至1#码头重力式结构的基床放坡边线处以保证1#码头结构安全。但由于该处现有的钻孔资料反应的地层分布和1#码头竣工资料有一定的差别;由于1#码头接长段处基岩面较深,为减小该处基槽开挖深度以确保1#码头扶壁的安全,按设计单位要求,沉箱CX2-2的基槽仅开挖至标高-12.50,而下部土基采用高压旋喷桩加固,桩端着底至基岩面。
高压旋喷桩设计桩径1200mm,桩中心间距0.9m,总计289根,加固面积约370m2。设计喷射压力为35MPa,水泥浆液采用42.5R普通硅酸盐水泥,水灰比约为0.8,单桩旋喷提升速度为8~9 cm/min。高压旋喷桩在前期搭设的钢管桩平台上施打,平台标高+5.35m,抛石层顶面(桩顶)标高-12.5m。
桩位放样→钻机就位→钻孔→下入喷射管→喷射及提升→拔管→清洗器具→移开机具
(1)、放孔位、复核
高压旋喷桩施工前,按照设计坐标测量放样,在施工平台上确定孔位,用红色油漆标记桩位,其误差不大于5cm。
(2)、钻孔
钻孔采用XY-100型地质钻机,金刚石钻头或硬质合金钻头钻进。因桩体位于水面以下,并存在块石层、砂层等岩层,容易产生塌孔现象。针对块石层,钻孔过程中采用地质套管跟进固壁;针对砂层采用黏土陆上拌制泥浆,经泥浆泵输送至钻孔内护壁。
(3)、浆液制备
水泥浆拌制采用42.5R普通硅酸盐水泥,水泥新鲜无结块,通过0.08mm方孔筛的筛余量≤5%,每批次进场水泥均具有产品合格证和出厂检验报告,进场后按规定进行抽检。按设计配比进行浆液搅制,制备水泥浆液时,严格控制水泥浆液比重。外加剂加入后要充分拌匀,并立即用于喷浆。
(4)、 高喷作业
A、高喷台车就位:高喷管下入前,校正高喷台车水平及高喷管垂直。
B、下喷射管:先在平台上进行试喷,确保管路畅通后下入喷射管。至设计深度后,移开高喷台车,用钻机拔除套管至离设计桩顶标高以下1m处,高喷台车重新就位准备喷射。
C、喷射提升:开动台车,按设计的施工参数进行喷浆作业,直至达到设计顶标高停止提升。
D、静压:喷射至设计桩顶标高后,进行静压充填灌浆30s。
E、复喷处理:在喷射灌浆过程中,因拆卸管、机械故障等原因引起中断喷射的,恢复喷射时应进行复喷搭接,复喷长度不小于0.2m。
(1)、三管法高压旋喷桩试验
三管法是喷射管为三重管或三列管,喷射介质为水、水泥基质浆液和压缩空气的高喷灌浆方法,是高压旋喷桩常用的工艺之一。我们首先采用这种工艺进行试验,根据工程地质资料,我们选取有代表性的桩位为本次施工的试验桩。施工参数为:
高压水泥浆压力:35 MPa
水泥浆压力:2.5 MPa
压缩空气压力:0.7 MPa
单桩旋喷提升速度:8~9 cm/min
旋转速度:15 r/min
水泥浆液比重:1.63 g/cm3
为探究水泥浆液的固化时间,我们参考以往经验,分别采用纯水泥、水泥+膨润土(适量)、水泥+2%水玻璃、水泥+膨润土(适量)+2%水玻璃四种搭配组合进行制浆,共计完成4根桩。施工14天后,对试验桩进行钻孔取芯检测。检测结果显示,4根试验桩强度均在1.5MPa以下,其中加水玻璃的桩芯样强度略高于其它桩。龄期满28天后再次对试验桩进行钻孔取芯检测,发现4根桩强度都有所增强,但均未达到强度3MPa的设计要求(具体强度数值见下表)。
(2)、双管法高压旋喷桩试验
鉴于三管法高压旋喷桩试验结果不理想,无法满足设计要求,经过专家研讨,我们决定采用双管法进行高压旋喷桩试验。双管法是喷射管为二重管或两列管,喷射介质为水泥基质浆液和压缩空气,或水和水泥基质浆液的高喷灌浆方法。这里我们采用的喷射介质为水泥基质浆液和压缩空气。试验桩同样分别采用纯水泥、水泥+膨润土(适量)、水泥+2%水玻璃、水泥+膨润土(适量)+2%水玻璃四种搭配组合进行制浆,采用的施工参数为:
高压水泥浆压力:30 MPa
压缩空气压力:0.7 MPa
单桩旋喷提升速度:8~9 cm/min
旋转速度:15 r/min
水泥浆液比重:1.60 g/cm3
龄期满14天后,对试验桩进行钻孔取芯检测,共取芯4根,芯样大部分较为完整,其中水泥+膨润土(适量)+2%水玻璃制浆的桩观感及强度最好。
龄期满28天后,再次对采用双管法施工工艺典型施工的4根试验桩进行钻孔取芯无侧限抗压检测,结果显示,抛石层为块状或短柱状,局部为水泥凝结块,软弱岩层取芯率均大于85%,完整性好,连续性好,芯样多成柱状,芯样强度测试值均大于3MPa,平均值为3.9MPa,桩体外观质量良好,强度及桩长均满足设计要求(具体强度数值见下表)。
(3)试验桩取芯强度测试值
施工工艺 |
外加剂 |
14d强度测试值(MPa) |
28d强度测试值(MPa) |
三 管 法 |
/ |
0.7 |
1.5 |
膨润土(适量) |
0.9 |
1.6 |
|
2%水玻璃 |
1.4 |
2.6 |
|
膨润土(适量) + 2%水玻璃 |
1.5 |
2.9 |
|
双 管 法 |
/ |
2.3 |
3.5 |
膨润土(适量) |
2.7 |
3.7 |
|
2%水玻璃 |
3.5 |
4.0 |
|
膨润土(适量) + 2%水玻璃 |
3.8 |
4.4 |
在用两种工艺进行典型施工的试验过程中,试验操作符合规范,但试验桩强度差别较大,主要有:①三管法施工的试验桩强度离设计强度有一定距离。在施工区域的水文地质条件下,三管法施工的喷射介质主要为高压水和压缩空气,而大量的高压水在原本已经饱和的地质中,只有沿着钻孔的孔洞往外冒,这势必会带走部分水泥浆液,影响成桩。这和《宁波市水泥搅拌桩法加固地基设计、施工和质量检验暂行细则》(1993)第2.0.2条“当土的含水量由40%增至60%时.水泥土的抗压强度将成倍降低”相吻合。②浆液中加入适量的水玻璃和膨润土作为外加剂,能够加快浆液凝结,缩短成桩时间,提高成桩质量。这一点在两种工艺的4种浆液配方14天的取芯芯样无侧限抗压检测中能够得到验证。
从试验结果看,采用高压旋喷桩加固码头接长段软基时,双管法施工工艺比三管法施工工艺更适合。施工孔序安排时,应充分考虑相邻桩喷射时间间隔,避免后施工的高压旋喷桩对已施工桩的破坏。
厦船重工三期1#码头接长段地基按典型施工施工工艺及参数进行高压旋喷桩加固后,相邻沉箱基槽开挖顺利进行,原1#码头扶壁安全稳定,未发现移位和滑动现象,说明采用高压旋喷桩对该段码头基础进行加固是切实可行的,这种加固方法也得到了建设单位和有关部门的肯定。
【参考文献】
[1] DL/T 5200—2004,水利水电工程高压喷射灌浆技术规范[S].
[2]JTS 257—2008,水运工程质量检验标准[S].
[3] 付世祥,侯伟. 水泥土搅拌桩和高压旋喷桩在淤泥质土层加固施工中的对比试验[J] ,海军工程技术,2003(3).
[4] 王恩远,工程实用地基处理手册[M].北京:中国建材工业出版社,2005.
作者简介:
朱建勇,男,1987年6月出生,本科,交通工程专业,助理工程师,现从事专业和工作港口工程施工。
付红丽,女,1987年7月出生,本科,交通工程专业,助理工程师,现从事港口工程质量工作。
(该论文于2012年6月发表于《城市建设理论研究》第二卷第18期,国家级)